摘要本文主要是關(guān)于發(fā)電機定子線圈端部手包絕緣表面電位測試有關(guān)問題的探討,通過現(xiàn)場試驗情況證明表面電位測試法在發(fā)現(xiàn)缺陷方面是靈敏和有效的。
關(guān)鍵詞 表面電位 發(fā)電機定子端部 手包絕緣
1 前言
國產(chǎn)200、300MW氫冷汽輪發(fā)電機從1983年以來多次發(fā)生定子端部相間短路事故,造成很大損失。為此,電力工業(yè)部和機械工業(yè)部下達了安生技(1994)86號文件,規(guī)定了發(fā)電機端部手包絕緣測量試驗為發(fā)電機的重要試驗
項目之一,為貫徹86號文的精神,我們在唐山華潤籌建300MW機組發(fā)電機穿轉(zhuǎn)子之前對定子線圈端部手包絕緣進行試驗,并進行了一些探討,積累了一些經(jīng)驗。
2 基本情況
汽輪發(fā)電機參數(shù)
型號 | QFSN-300-20 | 額定容量 | 300MW |
額定電壓 | 20KV | 額定電流 | 10190A |
額定頻率 | 50Hz | 相數(shù) | 3相 |
額定轉(zhuǎn)速 | 3000r/min | 接線方式 | 2-Y |
絕緣等級 | F級 | 冷卻方式 | 水氫氫 |
制造廠 | 哈爾濱電機廠 | | |
發(fā)電機定子鐵心共60槽,每槽放置兩根線棒,每根線棒由兩排空心和實心線混合編制的導(dǎo)線組成,空心銅通水對繞組進行冷卻;在定子線圈端部,不同槽的兩根定子線棒焊接在一起,同時,通過聚四氟乙烯絕緣引水管與匯水管連接;在定子端罩下部定子線圈引出六根引線,通過過渡引線接至六根出線套管上。線圈絕緣采用多層環(huán)氧粉云母和環(huán)氧玻璃絲布包扎而成。其中汽端和勵端端部接頭手包絕緣由廠家出廠前完成,引線過渡及過渡引線接頭手包絕緣由安裝現(xiàn)場完成。
3 試驗方法
由于安裝進度的原因,試驗時發(fā)電機定子冷卻水系統(tǒng)不完善,因此我們在發(fā)電機水壓、風(fēng)壓等試驗完成后,在定子線圈不通水的情況下,采用表面電位正接線法試驗,即發(fā)電機定子三相繞組加直流電壓至試驗電壓20KV,用100兆歐電阻桿串微安表逐點測試包鋁箔的部位,同時記錄微安表的讀數(shù)。
4 測量的部位及試驗標(biāo)準(zhǔn)
(1)汽機側(cè)與勵磁機側(cè)端部接頭,各60點,要求不大于1900V。
(2)引線接頭共6點,要求不大于1300V。
(3)過渡引線并聯(lián)塊共6點,要求不大于1900V。
5 試驗情況數(shù)據(jù)
2007年6月,我們對#1發(fā)電機手包絕緣進行試驗,發(fā)現(xiàn)B相端部過渡引線并聯(lián)塊處手包絕緣表面電位達18000V,測試桿靠近時可明顯看到放電,經(jīng)我們逐步縮小鋁箔紙的包裹范圍,*后發(fā)現(xiàn)是絕緣盒左上角絕緣引水管處放電,經(jīng)重新包扎后合格;2007年10月,我們對#2發(fā)電機手包絕緣進行試驗,發(fā)現(xiàn)勵端24點端部接頭手包絕緣電位值達10000V,經(jīng)廠家處理之后合格。以上兩處絕緣缺陷從外觀上看不到任何跡象,在處理時,也沒發(fā)現(xiàn)明顯的問題,可見,這種測試方法發(fā)現(xiàn)缺陷還是比較靈敏和有效的。從兩臺機發(fā)現(xiàn)缺陷的情況來看,這種測試方法也是必要的,現(xiàn)將*后的測試數(shù)據(jù)記錄如下:
手包絕緣引線接頭
測量部位 | A | X | B | Y | C | Z |
1#機 | 電壓(V) | 1700 | 1400 | 1200 | 1700 | 1300 | 1100 |
2#機 | 電壓(V) | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1500 | 1300 |
過渡引線并聯(lián)塊
測量部位 | A | X | B | Y | C | Z |
1#機 | 電壓(V) | 1000 | 1300 | 1200 | 1300 | 1300 | 1000 |
2#機 | 電壓(V) | 1300 | 1200 | 1000 | 1300 | 1200 | 1300 |
汽、勵端端部接頭
1#機在
500V-1900V之間,大部分在1200V-1800V之間;2#機由于制造廠在端部接頭處多加了一層絕緣套,測得表面電位大大降低,為1000V-1400V之間。
6 幾點經(jīng)驗及建議
針對兩部“汽輪發(fā)電機定子線圈端部手包絕緣狀態(tài)測量方法及標(biāo)準(zhǔn)評審會議紀要”附件一《測量方法及判斷標(biāo)準(zhǔn)》,我有幾點建議:
一、 包絕緣引線接頭及過渡引線并聯(lián)塊由于處于發(fā)電機端罩下部,大部分地方測試時測試桿不易點到,可在測試前導(dǎo)線讓這些部位導(dǎo)線引出,測試時就比較方便。
二、 發(fā)電機不通水的情況下進行試驗,要求先將定子冷卻水徹底吹凈,但如何檢驗冷卻水是否吹凈只有通過測量發(fā)電機的絕緣電阻來實現(xiàn),即用兆歐表直接發(fā)電機繞組對地的絕緣,兆歐表的屏蔽端不接匯水管而懸空,一般其絕緣值達50兆歐以上。
三、
在發(fā)電機不通水的情況下進行試驗需要的試驗設(shè)備比較小,只需額定輸出容量2mA的
直流高壓發(fā)生器即可,我們試驗時,測得的泄露電流僅0.5mA。
四、 測試采用100兆歐電阻桿串微安表即可,沒必要在電阻桿的探針上再并靜電電壓表,因為通過微安表的讀數(shù)和電阻桿電阻值即可計算出表面電位,由于靜電電壓表內(nèi)阻高,并聯(lián)之后對數(shù)據(jù)沒有影響,但引起測試的不便,試驗接線的復(fù)雜。
五、 發(fā)電機手包絕緣包完后干燥4-5天即可進行表面電位測試,我們對干燥4-5天與干燥15天的同一部位進行測量發(fā)現(xiàn)表面電位無明顯變化。
六、 關(guān)于鋁箔紙包裹的部位《測量方法及判斷標(biāo)準(zhǔn)》比較含糊,有待于進一步明確,在試驗中我們發(fā)現(xiàn)鋁箔紙包裹的面積越大,測得的表面電位值也越小,這其實也不難理解,鋁箔紙包裹的面積越大必然導(dǎo)致繞組對鋁箔紙的電阻值越小,該電阻再與測試桿電阻串聯(lián)分壓,導(dǎo)致測得的表面電位變大。如過渡引線并聯(lián)塊處引出兩根絕緣引水管、一根引線,如果包成一個整體進行測量,測得的表面電位值比較大,難以達到標(biāo)準(zhǔn)的要求,因此我們按接頭分成三部分來進行測量;同理將汽端及勵端端部接頭分成根部和錐部兩部進行測量。
總之,這種測試方法發(fā)現(xiàn)缺陷還是比較靈敏和有效的,值得推廣和使用,但試驗方法和標(biāo)準(zhǔn)有待于進一步明確和完善。
參考文獻:
1. 趙旺初,國產(chǎn)大型汽輪機繞組端部的質(zhì)量問題,電工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量,1992(2)。
2. 郗常驥,1991~1993年東北電網(wǎng)200MW及以上汽輪機故障統(tǒng)計分析,東北電力技術(shù),1995(1)。
3. 董剛,QFSN-200-2型發(fā)電機端部絕緣缺陷的消除,東北電力技術(shù),1995(2)。
作者簡介:邢桂芹1974年10月出生,西安交通大學(xué)電氣學(xué)院畢業(yè),工程師,工作單位唐山賽德熱電有限公司,現(xiàn)從事300MW機組電氣籌建工作。